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泰钢炼钢板坯计量秤的优化
【摘 要】 本文介绍了炼钢板坯秤针对提高计量准确性、降低误差的优化改造,旨在
与同行交流探讨。
1 前言泰钢炼钢厂自投产以来,板坯计量秤的偏差一直较大,板坯的产出平衡制约着公司内部
市场化核算的有效运行。板坯秤因工艺过程控制不严格,使用环境复杂,计量数据误差较大,
通过实地考察分析,决定对板坯秤进行优化改造,以提高计量准确性,满足公司内部生产经
营市场化运作的需要。
2 板坯计量简介
泰钢炼钢厂生产的板坯连铸坯计量采用了移坯小车式计量方式。操作工操作移坯小车前
进接到板坯后然后退回到板坯平台秤上进行计量,计量完成后移送回板坯到下道工序。其计
量秤采用的是30t轨道平台秤,实际计量数据等于计量后总重量减去移坯小车自重。
本次优化主要对该计量板坯秤从工艺纪律操作、设备现状、使用环境、核查方式等方面
进行了全面调研、分析、处理,实现了限位计量的连锁控制,改善了核查比对方式,减少了
计量误差,提高了计量的准确性与稳定性。
通过调研分析发现,原计量板坯秤存在以下缺陷:一是在生产工艺方面存在移坯小车抱
闸停车,对秤体侧向冲击大和移坯小车引轨与称量轨连接方式不合理,小车上秤时对秤体震
动较大;二是生产现场为高温区,高温板坯对称重传感器存在热辐射,造成使用环境较差;
三是秤体限位装置(压式紧固器)凸球与承压柱卡死,传感器复位不及时;四是核查比对缺
乏周期性且标准物不固定;五是岗位操作工责任心不强,造成计量数据变差大。由于以上问
题的存在,影响了分厂间内部生产经营的市场化运作核算。对此,我们结合炼钢板坯计量的
实际情况,对计量工艺进行了优化。
实施一:修磨了秤体限位挡块,适度将挡块与承压柱之间的间隙调整为1-2mm,达到
了板坯秤的限位效果。
实施二:查阅有关文资料,向生产厂家咨询,改造了称量轨与引轨的连接方式,消除了
小车上秤时造成的秤体震动。
实施三:添加小车简易限位装置,减小对秤体造成的侧向力。同时协调操作工调整小车
抱闸装置,达到紧度适宜,满足使用要求。(见图3)
实施四:根据板坯秤的量程确定负载量,用板坯制作标秤物。制定了标准规范,司秤员
班班比对板坯秤,衡器维护员每月两次比对板坯秤。分析司秤员比对记录,对超差数据进行
调整。
实施五:增加移坯小车红外线定位控制系统,达到板坯定位计量,进一步提高板坯计量
的准确性。
4 应用效果
通过改造,板坯秤计量数据杜绝了10kg以上的误差,在同样间隔周期、比对频次(7
次)的情况下,改造后杜绝3次10kg误差。
通过几个月的运行,计量误差控制在检定误差以内,由原来±20kg降低为±10kg。
改造前:每年需更换因撞击而损坏的传感器2-3只(费用为3000元/只);因碰撞,每
月至少需调整秤体2次(人工费用为200元/次,汽车运砝码校验秤费用为800元/次)。
改造后:板坯秤传感器没有出现损坏现象,在维护中没有发现因碰撞而产生传感器位移、
线路破损等现象,维护、维修、校验费用大大减少。计量数据稳定正常,达到了预期目标。
一年大约节约维修费用:2×3000+200×2×12+800×2×12=30000元
1#板坯秤月计量量按7万吨计算,一年可消除的计量误差为:
3×0.01÷7÷9.14×70000×12=393.87吨
板坯计量数据准确性的提高,支撑了炼钢厂和热轧带钢厂产出平衡,为市场化运作核算
提供了准确可靠的数据。